积跬步以至千里,积小流以成江海—记大明仓储改善达人王栋

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

引言

关于精益改善,很多员工都在反思和探索,那什么是精益改善?除了设备改造、技术升级,其他还有什么?其实,改善无大小,只要有利于工作,能体现降本节支、提质增效的,都是改善!

近期,大明泰安加工中心成立了精益改善专职小组,并在全公司全方位、全范围推行改善行动,使员工进一步深刻认识改善的实用性和重要性。

仓储部就有一位改善小达人—王栋班长,他主要负责废料库和原料库管理工作。废料库的前几任班组长一谈起废料管理,都要狠皱眉,因为这是仓储管理中最头疼的大事。物料不规则、材质多、规格杂、易混料、装车难、数据量大、易出错......

但王栋班长接手以来,充分发挥其善于学习和思考的本领,勇敢迎战,“有问题,咱就想办法解决它”!

精细化管理 更精准

由于库位紧张造成物料混放,从生产现场转运的废料就是见缝插针,哪里有空就往哪里塞,从而导致发货时找货难、效率低。“这个问题,必须解决”!

王栋班长与班组多次开会沟通,讨论修订作业流程,将原来库区库位进行了划分,做了定置化管理,在原有库位上对不同物料全部进行标识,并且细分库位,同时相同客户的尽可能集中放置。对于入库库位也增加了精准位置,如在有来库位码上细分增加了“上”、“下”等标识,通过延伸一组库位码,做到了物料的精准定位,使得更快找到发运物料,提高了出入库的效率,杜绝了差错的发生。

主动出击,运筹帷幄

针对废料发运差错多、难管控、效率低等情况。王栋班长表示必须改变!为此,他通过5W1H分析找原因,深入剖析根本问题,并和班组成员积极与销售做好联动,由被动作业改为主动作业模式,把之前的等销售开单,变为及时报库存数据,并反馈销售做出售。

对于将要发货的物料,他利用中班时间做好整理复核,转运至发运区域并做好复核信息、复磅重量,确保装车的准确无误,从而提高了发运的质量和效率。

他的小发明、小妙招……

王栋班长主导的小改善更是数不胜数。为了验证切割渣和碳粉是否有混料,他自制“洛阳铲”小工装,对机组转运来的物料进行检验复查;为提高边丝装效率,他用链条配合吊装,将一次吊4卷变成一次吊6-8卷;为防止叉运粉装物料破损,他采用了专用的托架转运物料……

就是这样及时的发现、不断的摸索,他不仅亲身示范,更是发动全员参与,集聚大家的智慧与力量,使得仓储作业质量不断提升,作业效率不断提高,废料库人数从最初的6人变成目前3人,但作业量却翻了一倍。

作为大明改善团队中的一员,王栋班长只是大明精益改善的一个小小缩影。改善不在于大小,希望更多员工参与进来,积极为公司发展“添砖加瓦”,协力助推作业更顺、效率更高、质量更好、环境更安全!

总编 | 任凤华

执行主编 | 张凯彬

责任编辑 | 陶贝贝

供稿 | 泰安加工中心